伺服電機高速旋轉(zhuǎn)時出現(xiàn)電機偏差計數(shù)器溢出錯誤,如何處理?
(1)故障原因:高速旋轉(zhuǎn)時發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤;
處理方法:檢查電機動力電纜和編碼器電纜的配線是否正確,電纜是否有破損。
(2)故障原因:輸入較長指令脈沖時發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤;
處理方法:a.增益設置太大,重新手動調(diào)整增益或使用自動調(diào)整增益功能;
b.延長加減速時間;
c.負載過重,需要重新選定更大容量的電機或減輕負載,加裝減速機等傳動機構(gòu)提高負荷能力。
(3)故障原因:運行過程中發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤。
處理方法:a.增大偏差計數(shù)器溢出水平設定值;
b.減慢旋轉(zhuǎn)速度;
c.延長加減速時間;
d.負載過重,需要重新選定更大容量的電機或減輕負載,加裝減速機等傳動機構(gòu)提高負載能力。 上海持承自動化設備有限公司主營驅(qū)動器,如有參數(shù)不懂,保持電話溝通!上海倫茨Lenze驅(qū)動器圖片
三菱FR主軸驅(qū)動器高速時出現(xiàn)斷路器跳閘的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺配套MAZATROL CAM-2系統(tǒng)、三菱FR主軸驅(qū)動器的立式加工中心,由于操作者失誤,在主軸旋轉(zhuǎn)過程中發(fā)生碰撞,導致在運行加工程序時,只要主軸在150r/min以上直接啟動,主軸驅(qū)動器FR-SE內(nèi)的斷路器CB1就跳閘,驅(qū)動器控制板上的報警指示燈AL8(LED13)、AL4(LED14)亮。
分析與處理過程:根據(jù)報警顯示,從FR主軸驅(qū)動器說明書可知,它是主軸驅(qū)動器主回路過電流報警,引起報警的*常見原因是逆變大功率晶體管組件損壞。但實際測量全部逆變大功率晶體管組件,發(fā)現(xiàn)元器件正常,且主回路不存在短路現(xiàn)象。由此可以初步判定故障原因是在電流檢測回路本身。
注意檢查電流檢測回路元器件,*終發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器中的電流互感器RO-2不良,更換后故障排除。
濟寧飛管PKE驅(qū)動器供應商上海持承自動化設備有限公司主營驅(qū)動器,如需產(chǎn)品規(guī)格,敬請聯(lián)系!系統(tǒng)會出現(xiàn)"變頻器報警"的提示該怎么解決
報警 E.OH1、EOH2
可用手放在驅(qū)動器上端測試風扇是否正常工作(風扇可智能調(diào)速,不是任何時間都處于工作狀態(tài)),現(xiàn)場溫度是否過高。如果風扇不轉(zhuǎn)需要聯(lián)系廠家維修,如果現(xiàn)場溫度過高,請改善工作環(huán)境。
如果風扇工作正常,還要用手測試散熱片上是否溫度過高,看機床是否處于過載狀態(tài)中,過載運行超過半小時以上就會出現(xiàn)報警,需要降低機床負載。
報警 E.dL1
遇到這個報警,要檢查主軸編碼器是否正常。
先手動轉(zhuǎn)動主軸,觀察系統(tǒng)是否反饋轉(zhuǎn)數(shù)。
.先按"手動"鍵,然后按"順(逆)時針轉(zhuǎn)"鍵,觀察反饋轉(zhuǎn)數(shù)是否有很大偏差。
以上兩步可確定主軸編碼器是否故障,然后告知廠家檢測結(jié)果,有利于鑒別故障點,可提高服務效率。
伺服驅(qū)動器廣泛應用于注塑機領(lǐng)域、紡織機械、包裝機械、數(shù)控機床領(lǐng)域等。
1、伺服控制器通過自動化接口可很方便地進行操作模塊和現(xiàn)場總線模塊的轉(zhuǎn)換,同時使用不同的現(xiàn)場總線模塊實現(xiàn)不同的控制模式(RS232、RS485、光纖、InterBus、ProfiBus),而通用變頻器的控制方式比較單一。
2、伺服控制器直接連接旋轉(zhuǎn)變壓器或編碼器,構(gòu)成速度、位移控制閉環(huán)。而通用變頻器只能組成開環(huán)控制系統(tǒng)。
3伺服控制器的各項控制指標(如穩(wěn)態(tài)精度和動態(tài)性能等)優(yōu)于通用變頻器。
上海持承自動化設備有限公司主營驅(qū)動器,如有需要,敬請聯(lián)系!驅(qū)動器出現(xiàn)過電流報警的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺配套某系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工時主軸運行突然停止,驅(qū)動器顯示過電流報警。
分析與處理過程:經(jīng)查交流主軸驅(qū)動器主回路,發(fā)現(xiàn)再生制動回路故障、主回路的熔斷器均熔斷,經(jīng)更換熔斷器后機床恢復正常。但機床正常運行數(shù)天后,再次出現(xiàn)同樣故障。
由于故障重復出現(xiàn),證明該機床主軸系統(tǒng)存在問題,根據(jù)報警現(xiàn)象,分析可能存在的主要原因有:
① 主軸驅(qū)動器控制板不良。
② 連續(xù)過載。
③ 繞組存在局部短路。
在以上幾點中,根據(jù)現(xiàn)場實際加工情況,過載的原因可以排除。考慮到換上元器件后,驅(qū)動器可以正常工作數(shù)天,故主軸驅(qū)動器控制板不良的可能性已較小。因此,故障原因可能性*大的是繞組存在局部短路。
維修時仔細測量繞組的各項電阻,發(fā)現(xiàn)U相對地絕緣電阻較小,證明該相存在局部對地短路。
拆開檢查發(fā)現(xiàn),內(nèi)部繞組與引出線的連接處絕緣套已經(jīng)老化;經(jīng)重新連接后,對地電阻恢復正常。
再次更換元器件后,機床恢復正常,故障不再出現(xiàn)。
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采用執(zhí)行電機拖動固有負載的測試平臺
這種測試系統(tǒng)由三部分組成,分別是被測伺服驅(qū)動器—電動機系統(tǒng)、系統(tǒng)固有負載及上位機。上位機將速度指令信號發(fā)送給伺服驅(qū)動器,伺服系統(tǒng)按照指令開始運行。在運行過程中,上位機和數(shù)據(jù)采集電路采集伺服系統(tǒng)的運行數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進行保存、分析與顯示。
對于這種測試系統(tǒng),負載采用被測系統(tǒng)的固有負載,因此測試過程貼近于伺服驅(qū)動器的實際工作情況,測試結(jié)果比較準確。但由于有的被測系統(tǒng)的固有負載不方便從裝備上移走,因此測試過程只能在裝備上進行,不是很方便。 上海倫茨Lenze驅(qū)動器圖片