伺服電機高速旋轉時出現電機偏差計數器溢出錯誤,如何處理?
(1)故障原因:高速旋轉時發生電機偏差計數器溢出錯誤;
處理方法:檢查電機動力電纜和編碼器電纜的配線是否正確,電纜是否有破損。
(2)故障原因:輸入較長指令脈沖時發生電機偏差計數器溢出錯誤;
處理方法:a.增益設置太大,重新手動調整增益或使用自動調整增益功能;
b.延長加減速時間;
c.負載過重,需要重新選定更大容量的電機或減輕負載,加裝減速機等傳動機構提高負荷能力。
(3)故障原因:運行過程中發生電機偏差計數器溢出錯誤。
處理方法:a.增大偏差計數器溢出水平設定值;
b.減慢旋轉速度;
c.延長加減速時間;
d.負載過重,需要重新選定更大容量的電機或減輕負載,加裝減速機等傳動機構提高負載能力。 上海持承自動化設備有限公司主營驅動器,如需選型資料,請通知我們!湖南三橋MITSUHASH驅動器商家
不同類型的主軸系統的特點和使用范圍
(1) 普通籠型異步電動機配齒輪變速箱
這是*經濟的一種方法主軸配置方式,但只能實現有級調速,由于電動機始終工作在額定轉速下,經齒輪減速后,在主軸低速下輸出力矩大,重切削能力強,非常適合粗加工和半精加工的要求。如果加工產品比較單一,對主軸轉速沒有太高的要求,配置在數控機床上也能起到很好的效果;它的缺點是噪音比較大,由于電機工作在工頻下,主軸轉速范圍不大,不適合有色金屬和需要頻繁變換主軸速度的加工場合。
(2) 普通籠型異步電動機配簡易型變頻器
可以實現主軸的無級調速,主軸電動機只有工作在約500轉/分鐘以上才能有比較滿意的力矩輸出,否則,特別是車床很容易出現堵轉的情況,一般會采用兩擋齒輪或皮帶變速,但主軸仍然只能工作在中高速范圍,另外因為受到普通電動機*高轉速的限制,主軸的轉速范圍受到較大的限制。
這種方案適用于需要無級調速但對低速和高速都不要求的場合,例如數控鉆銑床。國內生產的簡易型變頻器較多。
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伺服驅動器檢測三大妙招
1、示波器檢查驅動器的電流監控輸出端時,發現它全為噪聲,無法讀出。
故障原因:電流監控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。
處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。
2、電機在一個方向上比另一個方向跑得快故障原因:無刷電機的相位搞錯。
處理方法:檢測或查出正確的相位。故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關打在測試位置。
處理方法:將測試/偏差開關打在偏差位置。故障原因:偏差電位器位置不正確。
處理方法:重新設定。3、電機失速
(1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯。
處理方法:可以嘗試以下方法。
a.如果可能,將位置反饋極性開關打到另一位置。(某些驅動器上可以)
b.如使用測速機,將驅動器上的TACH+和TACH-對調接入。
c.如使用編碼器,將驅動器上的ENC A和ENC B對調接入。
d.如在HALL速度模式下,將驅動器上的HALL-1和HALL-3對調,再將Motor-A和Motor-B對調接好。
(2) 故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅動器信號地的。
SIEMENS 611A主軸定位出現超調的故障維修
故障現象:某采用SIEMENS 810M的龍門加工中心,配套611A主軸驅動器,在執行主軸定位指令時,發現主軸存在明顯的位置超調,定位位置正確,系統無故障。
分析與故障處理:由于系統無報警,主軸定位動作正確,可以確認故障是由于主軸驅動器或系統調整不良引起的。
解決超調的方法有很多種,如:減小加減速時間、提高速度環比例增益、降低速度環積分時間等等。檢查本機床主軸驅動器參數,發現驅動器的加減速時間設定為2s,此值明顯過大;更改參數,設定加減速時間為0.5s后,位置超調消除。
上海持承自動化設備有限公司主營驅動器,有什么疑問,歡迎咨詢!三菱FR主軸驅動器主軸噪聲大的故障維修
故障現象:一臺使用MELDAS M3控制器和三菱FR-SF-22K主軸控制器的數控機床,出現主軸噪聲較大,且在主軸空載情況下,負載表指示超過40%。
分析與處理過程:考慮到主軸負載在空載時已經達到40%以上,初步認為機床機械傳動系統存在故障。維修的*步是脫開主軸的運轉情況。
經試驗,發現主軸負載表指示已恢復正常,但主軸仍有噪聲,由此判定該主軸系統的機械、電氣兩方面都存在故障。
在機械方面,檢查了主軸機械傳動系統,發現主軸轉動明顯過緊,進一步檢查發現主軸軸承已經損壞,更換后,主軸機械傳動系統恢復正常。
在電氣方面,首先檢查了主軸驅動器的參數設定,包括驅動放大器的型號,的型號以及伺服環增益等參數,經檢查發現機床參數設定無誤,由此判定故障原因是驅動系統硬件存在故障。
為了進一步分析原因,維修時將主軸驅動器的00號參數設定為1,讓主軸驅動系統進行開環運行,轉動主軸后,發現噪聲消失,運行平穩,由此可以判定故障原因是在速度檢測器件PLG上。
進一步檢查發現PLG的安裝位置不正確,重新調整PLG安裝位置后,在進行閉環運行,噪聲消失。
重新安裝與機械傳動系統,機床恢復正常工作。
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