步進驅動器如何接線及設置
第一步就是細分選擇,選擇你所需要的細分(根據多少脈沖一圈)
第二步就是電流等級選擇,看你所帶步進電機電流的大小進行設置
第三步控制信號的選擇,分別為脈沖輸入端、脈沖方向、脫機信號、公共端
第四步接將步進電機為A+ 、A-、B+、B-與驅動器的A+ 、A-、B+、B-相接
第五步電源選擇一般為24v,接DC+、DC-(這是外部電源給定)
第六步 控制信號的電壓一般為5V(這是外部電源給定)
注意事項:
1、驅動器應安裝在通風狀況良好的環境中,機柜內同時使用多個驅動器時要保證相互之間的距離不小于30mm,必要情況下需安裝散熱風扇。
2、上電前必須確認電源正、負極接線正確,避免接反損壞驅動器。
3、需先用萬用表測定電機的各相及中間抽頭,連接無誤再通電。
上海持承自動化設備有限公司主營驅動器,如需技術解答,撥打我司電話!長沙安川伺服驅動器選型樣本采用執行電機拖動固有負載的測試平臺
這種測試系統由三部分組成,分別是被測伺服驅動器—電動機系統、系統固有負載及上位機。上位機將速度指令信號發送給伺服驅動器,伺服系統按照指令開始運行。在運行過程中,上位機和數據采集電路采集伺服系統的運行數據,并對數據進行保存、分析與顯示。
對于這種測試系統,負載采用被測系統的固有負載,因此測試過程貼近于伺服驅動器的實際工作情況,測試結果比較準確。但由于有的被測系統的固有負載不方便從裝備上移走,因此測試過程只能在裝備上進行,不是很方便。 無錫科比Keb驅動器哪家好上海持承自動化設備有限公司主營驅動器,如有產品購買,可留言我們!
采用有執行電機而沒有負載的測試平臺
這種測試系統由兩部分組成,分別是被測伺服驅動器—電動機系統和上位機。上位機將速度指令信號發送給伺服驅動器,伺服驅動器按照指令開始運行。在運行過程中,上位機和數據采集電路采集伺服系統的運行數據,并對數據進行保存、分析與顯示。由于這種測試系統中電機不帶負載,所以與前面兩種測試系統相比,該系統體積相對減小,而且系統的測量和控制電路也比較簡單,但是這也使得該系統不能模擬伺服驅動器的實際運行情況。通常情況下,此類測試系統*用于被測系統在空載情況下的轉速和角位移的測試,而不能對伺服驅動器進行***而準確的測試。
步進電機驅動器與伺服電機驅動器的區別在于:
1.轉速要求不同:步進適合低轉速場合,轉速調整范圍較小的場合。伺服電機可控轉速較大的場合。
2.可控可靠性不同:因為伺服電機有反饋信號,因此在控制系統里里,可以實現高可靠性控制。
3.輸出轉矩要求不同:目前國外和國內,步進電機比較大系列為130框。比較大輸出靜轉矩為50牛/米。伺服電機可以有180框以上,60牛/米以上的輸出轉矩可選。
步進電機:是將電脈沖信號轉變為角位移或線位移的開環控制元步進電機件。簡單的說是靠電脈沖信號來控制角度與轉動圈數。所以說他只靠脈沖信號來決定轉動多少。因沒有傳感器,所以停止角度會有偏差。但是精確的脈沖信號則會將偏差減至比較低。
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伺服驅動器(servo drives)又稱為“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用來控制伺服電機的一種控制器,其作用類似于變頻器作用于普通交流馬達,屬于伺服系統的一部分,主要應用于高精度的定位系統。一般是通過位置、速度和力矩三種方式對伺服電機進行控制,實現高精度的傳動系統定位,目前是傳動技術的較理想的產品。
伺服驅動器是現代運動控制的重要組成部分,被廣泛應用于工業機器人及數控加工中心等自動化設備中。尤其是應用于控制交流永磁同步電機的伺服驅動器已經成為國內外研究熱點。當前交流伺服驅動器設計中普遍采用基于矢量控制的電流、速度、位置3閉環控制算法。該算法中速度閉環設計合理與否,對于整個伺服控制系統,特別是速度控制性能的發揮起到關鍵作用 上海持承自動化設備有限公司主營驅動器,如有更多需要,我們線上回復!襄陽富士fuji伺服驅動器多少錢
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三菱FR主軸驅動器主軸噪聲大的故障維修
故障現象:一臺使用MELDAS M3控制器和三菱FR-SF-22K主軸控制器的數控機床,出現主軸噪聲較大,且在主軸空載情況下,負載表指示超過40%。
分析與處理過程:考慮到主軸負載在空載時已經達到40%以上,初步認為機床機械傳動系統存在故障。維修的*步是脫開主軸的運轉情況。
經試驗,發現主軸負載表指示已恢復正常,但主軸仍有噪聲,由此判定該主軸系統的機械、電氣兩方面都存在故障。
在機械方面,檢查了主軸機械傳動系統,發現主軸轉動明顯過緊,進一步檢查發現主軸軸承已經損壞,更換后,主軸機械傳動系統恢復正常。
在電氣方面,首先檢查了主軸驅動器的參數設定,包括驅動放大器的型號,的型號以及伺服環增益等參數,經檢查發現機床參數設定無誤,由此判定故障原因是驅動系統硬件存在故障。
為了進一步分析原因,維修時將主軸驅動器的00號參數設定為1,讓主軸驅動系統進行開環運行,轉動主軸后,發現噪聲消失,運行平穩,由此可以判定故障原因是在速度檢測器件PLG上。
進一步檢查發現PLG的安裝位置不正確,重新調整PLG安裝位置后,在進行閉環運行,噪聲消失。
重新安裝與機械傳動系統,機床恢復正常工作。
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